废硫酸回用系统简介(冷凝结晶法)
一、不(bú)锈钢退火酸洗工序主要(yào)用到(dào)硫酸、硝酸、氢(qīng)氟酸。在实际生产过程中,当硫酸使用一段时(shí)间后,由于硫酸槽中铁离子浓度上升(shēng),此时尽管酸槽中硫(liú)酸浓度高(gāo)达 150-200g/L,但此(cǐ)时的酸已经不能(néng)将不锈钢表面的氧化物(主要是三氧化二铁)和铁单(dān)质洗下来,因为此时硫酸槽(cáo)中(zhōng)的铁离子浓度很高,抑制了不锈钢带表面的单质铁及三氧化二铁和氢离子反应生成(chéng)铁离子、氢气和水的反应。此时必须将酸槽中的(de)酸放掉一部分(fèn)并重新加入新(xīn)的硫酸方可继续维持正常(cháng)生产。主要原因(yīn)是酸槽中铁离子浓度太高,抑(yì)制了除锈反应(yīng)向正(zhèng)方(fāng)向进行,此时如果将废酸中的铁离子浓度降下来,除锈反应可以继续向(xiàng)正方向(xiàng)进行,酸槽中的酸仍然可以(yǐ)继续使用。
二、佛山市草莓视频成人app免费机电(diàn)有限公司与科研(yán)院校共同(tóng)研发的新一代冷凝结(jié)晶工艺及工业化应用彻底解决了(le)上述问题。该工艺采(cǎi)用纯物理方法处理废硫酸。通(tōng)过冷凝结晶使废硫酸中的 2 价铁离子以七水硫酸亚铁的形式从废酸中析出,冷凝结晶后废硫酸中铁离子(zǐ)(Fe2+ +Fe3+)
总含量从(cóng)原来的 60g/L,降到(dào)了 15g/L 左右。铁离子去除(chú)率高达 70-75%, 处理后(hòu)的硫酸废酸达到可循环(huán)使用的标准,故可以无(wú)限次回用。从此不(bú)再有硫酸废(fèi)酸产生。冷凝法生产的七水硫酸亚铁可以作为化工(gōng)产品或者水处理剂出售、回收的(de)硫酸可以直接返回车间使用。
三、该工艺具有(yǒu)以(yǐ)下技术优势:
1、 运行费用低,运作成本低。不(bú)添加(jiā)任何助剂。处理每吨废酸仅耗电 60 度,加上值(zhí)守(shǒu)人工费用 10 元/吨,总处理成本约 60 元/吨(电费均价(jià) 0.8 元/度);
2、设备使用寿命长,因采用冷冻结晶工艺有别(bié)于加热减压蒸馏工艺,设备使用寿命长,运作安全可靠,维护成本低。
3、处理后的废酸全部回用,不需要(yào)用(yòng)石灰(huī)中和,也没用废水外排。
4、结晶出来的七水硫酸亚铁(FeSO4.7H2O)可以加到高炉中一起烧(shāo)掉。
5、每(měi)吨废酸(suān)结晶后剩余回用酸液体 750 公斤左(FeSO4.7H2O 晶体约 250 公斤),整个系 统处于亏水运行状态(tài),方便系统(tǒng)加水加酸(suān)。
6、该系统安全系数高(gāo),自动化程度高,PLC 全自动化控制,多重安全保障(zhàng);
四、具体工艺路线如下:
废硫酸→废酸(suān)存储罐静(jìng)置沉淀→存储罐中上层清液加压过滤→耐酸冷凝(níng)釜(将废酸液冷凝至零下(xià)﹣5 至 5°C)→固液分离机→可回用废酸→废(fèi)酸储罐→酸槽回用(yòng)。
↓
七水硫酸亚铁(tiě)晶体→装(zhuāng)袋打包→出售(或高炉焚烧)
五(wǔ)、石灰中和(hé)法成本分(fèn)析(xī)(以排酸硫酸浓度(dù) 150/L,铁(tiě)离子浓度 60g/L 计算)
1、H2SO4+Ca(OH)2=CaSO4.2H2O
中和每立方废酸(suān)中硫酸需石(shí)灰:150X56/98=86 公斤石灰,产生二水石膏酸泥(ní):172X150/98=263 公斤
2、FeSO4+ Ca(OH)2=CaSO4 +Fe(OH)2
中和每立方废酸中(zhōng)铁(tiě)离子(含 2 价及 3 价)需石灰:60 公斤,
产生二(èr)水(shuǐ)石(shí)膏酸泥:172X60/56=184 公斤
产生(shēng)氢氧化铁酸泥沉淀:107X60/56=115 公斤
3、废硫酸比重约 1400g/L,处理每吨废酸(以硫酸浓度(dù) 150/L,铁离子(zǐ)浓度 60g/L 计算)需生
石灰(CaO):(86+60)/1.4X0.9=116 公斤,产(chǎn)生废酸泥(263+184+115)/1.4X0.8=500 公斤,高炉焚烧处理费用 500 元,中和法处理每吨废酸需:116X0.6+500=570 元
六、处理每吨废硫酸冷凝结晶法费用比石灰中和法(fǎ)节省:570-60-250(七水硫酸亚铁处(chù)理费(fèi)
用)+107X0.3(节约硫(liú)酸) =292 元/吨 备注:中和法所产(chǎn)生的废水处理费用未计(jì)算在内。