廢硫酸回用係統簡介(冷凝結晶法(fǎ))
一、不鏽鋼退火(huǒ)酸(suān)洗工序主要用到硫酸、硝酸、氫氟酸。在實際生產過程中,當硫(liú)酸使用一段時間後,由於(yú)硫酸槽中鐵離子濃度上升,此時盡管酸槽中硫酸濃度高達 150-200g/L,但(dàn)此時的酸已經不能將不鏽鋼表麵的氧化物(主(zhǔ)要是三氧化(huà)二鐵)和鐵單質洗下來,因為此時硫酸槽中的鐵離(lí)子濃度很高,抑製了不鏽鋼帶表麵的單質(zhì)鐵及三氧化二鐵和氫(qīng)離子反應生成鐵離子、氫氣(qì)和水的反應。此時必(bì)須將酸槽中的酸放(fàng)掉一部分並重新加入(rù)新的硫酸方可繼續維持正常生產。主要原因是酸槽中(zhōng)鐵離子濃度太(tài)高,抑製了除鏽反(fǎn)應(yīng)向正方向進行,此時如果將廢酸中的鐵離子濃度降(jiàng)下來,除鏽反應可以繼續向正方向進行,酸槽中(zhōng)的酸仍然可(kě)以繼續使用。
二、佛山市草莓视频成人app免费機電有限公司與(yǔ)科研院校共同研發(fā)的新一代(dài)冷凝結晶工藝及工業化應用(yòng)徹底解決了上述問題。該工藝采用純物(wù)理方(fāng)法處理廢硫酸。通過冷凝結晶使廢硫酸中的 2 價(jià)鐵(tiě)離子以七(qī)水硫酸亞鐵的形式從廢酸中析(xī)出,冷凝結(jié)晶後廢(fèi)硫酸中鐵離子(Fe2+ +Fe3+)
總含量從原來的 60g/L,降到了 15g/L 左右(yòu)。鐵離子去除率高達 70-75%, 處理後的硫酸廢酸達到可循環使用的標準,故可以無限次回用。從此不再有硫酸廢酸產生。冷凝法生產的七水硫(liú)酸亞(yà)鐵(tiě)可以作為化工產品或者水處理劑出(chū)售、回收的硫酸可以直(zhí)接返回車間使用。
三、該(gāi)工藝具有以(yǐ)下技術優勢:
1、 運行費用低,運作成(chéng)本低。不添加任何助劑。處理每噸廢酸(suān)僅耗電 60 度,加上值守人工費用 10 元/噸,總處理成本(běn)約 60 元/噸(電費均價 0.8 元/度);
2、設備使用壽命長,因采用冷(lěng)凍結(jié)晶工藝有別於加熱減壓蒸(zhēng)餾工藝,設備使用壽命長,運作安全可(kě)靠,維護成本低。
3、處理後的(de)廢酸全(quán)部回用,不(bú)需要用石灰中和,也沒用廢水外排。
4、結晶出來的七水硫酸亞鐵(FeSO4.7H2O)可以加到高爐中一起燒掉。
5、每噸廢酸結晶後剩餘回用酸液體 750 公斤左(FeSO4.7H2O 晶體約 250 公斤),整個係 統(tǒng)處於虧(kuī)水運行狀態,方便係(xì)統加水加酸。
6、該係統安全係數高,自動化程度高,PLC 全自動化控製,多重安全保障;
四、具體工藝路線(xiàn)如下:
廢(fèi)硫(liú)酸→廢酸存儲罐靜置沉澱→存儲罐中上層清液加壓過濾→耐酸冷凝釜(將(jiāng)廢酸液冷凝至零下﹣5 至 5°C)→固液分離機(jī)→可回用廢(fèi)酸(suān)→廢酸儲罐→酸槽回用。
↓
七(qī)水(shuǐ)硫(liú)酸亞鐵晶(jīng)體→裝袋打包→出售(shòu)(或(huò)高爐焚燒)
五、石灰中和法成(chéng)本分析(以排酸硫酸濃度 150/L,鐵離子濃度 60g/L 計算)
1、H2SO4+Ca(OH)2=CaSO4.2H2O
中和每立方(fāng)廢酸中硫(liú)酸需石灰:150X56/98=86 公斤石灰,產生二水石膏酸泥:172X150/98=263 公斤
2、FeSO4+ Ca(OH)2=CaSO4 +Fe(OH)2
中和每立方廢(fèi)酸中鐵離子(含 2 價及 3 價(jià))需石(shí)灰:60 公斤,
產生(shēng)二水石膏酸泥:172X60/56=184 公斤
產生(shēng)氫氧化鐵酸泥沉澱(diàn):107X60/56=115 公斤
3、廢硫酸比重約 1400g/L,處理每噸(dūn)廢(fèi)酸(suān)(以硫酸濃度 150/L,鐵離子濃度 60g/L 計算)需生
石灰(CaO):(86+60)/1.4X0.9=116 公斤,產生廢酸泥(263+184+115)/1.4X0.8=500 公斤,高爐焚燒處(chù)理費用 500 元,中和法處理每噸廢酸需:116X0.6+500=570 元
六、處理每噸廢硫(liú)酸冷凝結晶(jīng)法費用比石灰中和法節省:570-60-250(七水硫酸亞鐵處理費
用)+107X0.3(節約硫酸) =292 元/噸 備注(zhù):中和法所產生的廢水處理費用未(wèi)計算在內。